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xtiveco
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樓主  發(fā)表于: 2014-09-02 08:42
原先設備用步進+扭矩傳感器控制能控制在10%超差范圍內,只是速度慢。

設備改進為伺服電機+扭矩傳感器控制扭矩螺釘并緊。(伺服電機同減速機連接,減速機的輸出速度最大100RPM)
伺服電機用位置控制模式。
PLC程序編寫:當扭矩小于設定扭矩1/3值時高速旋轉,達到1/3設定扭矩時低速旋轉達到并緊扭矩。
實際情況是低速比較慢了,扭矩還是會超20%~50%。很難穩(wěn)定控制。

問伺服+扭矩傳感器怎樣控制會扭矩比較準確。
是否需要扭矩控制模式會好,如何控制。如果用扭矩控制方式,PLC是否還要有DA模塊。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
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1樓  發(fā)表于: 2014-09-02 09:01
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這個人很懶,什么也沒有留下!